分析以上數據,我們排除了轉子絕緣老化問題(因為我廠發電機當時投產不到10年),得出了轉子絕緣電阻與轉速有關也就是與轉子旋轉的離心力有關。初步判斷,為轉子端部積灰、積油。這一問題只能采用拔護環的處理方法,但我們廠不具有拔護環的條件。所以我們試著采用機電設備清洗劑進行清洗,*后取得了明顯的效果。 4.2機電設備清洗劑處理發電機轉子絕緣的方法 4.2.1清洗劑的選擇 4.2.1.1絕緣性能良好,耐壓在25kV及以上; 4.2.1.2在常溫下不易燃燒且易揮發; 4.2.1.3能清洗引起電氣設備絕緣降低的粉塵、油污、水分等雜質,且不留殘渣; 4.2.1.4對電氣設備的絕緣無損傷; 4.2.2具體的??作方法 4.2.2.1打開發電機定子兩側的大小端蓋; 4.2.2.2采用普通的汽車清洗機進行清洗,出口壓力調整到04-1Mpa,噴頭噴出液調整到霧狀,將噴頭伸入轉子前端的通風口進行噴射清洗; 4.2.2.3清洗時轉子必須在旋轉狀態下進行,轉速在每分鐘7-8轉; 4.2.2.4兩個端部分別進行連續清洗10-30分鐘; 4.2.2.5噴射過程采用清洗劑回收裝置,回收的清洗劑經沉淀過濾后可重復使用; 4.2.2.6清洗過程中,用1000V搖表對轉子絕緣進行測試,絕緣達到10MΩ即為合格,停止清洗; 4.2.2.7轉子絕緣合格后,在盤車情況下,空轉8-12小時,使清洗劑充分揮發,再用1000V搖表測試轉子絕緣,合格后回裝發電機端蓋,開機運行。 4.2.2.8清洗劑噴射時的轉子必須在盤車轉速下運轉,否則可能產生因清洗過程不均勻,造成積灰死點,轉子絕緣無法提高; 4.2.2.9噴頭噴出必須是霧狀,否則因壓力過大造成轉子線圈絕緣損傷; 4.2.2.10絕緣清洗劑的耐壓必須在25kV及以上,且揮發性良好,這樣才能使絕緣清洗劑在線圈上形成一層絕緣性能較高的鍍膜,提高轉子絕緣強度;5結論 5.1發電機轉子絕緣不合格主要原因一是不按規程操作,二是轉子線圈端部積灰、積油和積碳粉造成。 5.2除了解決發電機端瓦滲油之外,還要加強對發電機端蓋的密封,防止灰塵進入發電機內部。 5.3用機電設備清洗劑處理轉子絕緣電阻的降低,*長時間不超過20小時。這種處理方法比拔護環費用低,時間短,經濟效益高。 5.4清洗劑不僅能把轉子端部的灰塵、油污清理出來,*主要的是在轉子線圈端部鍍上一層高絕緣介質,從本質上提高轉子的絕緣強度。